經(jīng)過3個月的試運(yùn)行,鞍鋼股份冷軋硅鋼廠酸再生機(jī)組的生產(chǎn)模式由雙爐變成單爐,生產(chǎn)作業(yè)率實現(xiàn)100%,每月可節(jié)省煤氣費(fèi)和電費(fèi)共計100萬元。
酸再生機(jī)組是冷軋產(chǎn)線中酸軋機(jī)組的重要輔助機(jī)組。當(dāng)初,這條產(chǎn)線設(shè)計時,把生產(chǎn)模式設(shè)定為雙爐生產(chǎn)。然而,隨著運(yùn)行時間的增加,弊端也逐漸顯現(xiàn):雙爐同時生產(chǎn)時,生產(chǎn)作業(yè)率僅為50%,能耗浪費(fèi)大。
看著每月報表上那些刺眼的數(shù)字,冷軋硅鋼廠從上到下都在盤算如果把生產(chǎn)模式由雙爐變成單爐,是否可以把生產(chǎn)效率提上去。然而,他們又顧慮重重:放眼國內(nèi)大型鋼鐵企業(yè),大多數(shù)冷軋酸再生機(jī)組都是雙爐生產(chǎn),單爐生產(chǎn)能夠滿足生產(chǎn)所需嗎?
近些年,降本一直是冷軋硅鋼廠不變的話題。在他們看來,目前鋼廠之間的競爭就是成本的競爭,如何在保證產(chǎn)品質(zhì)量、性能的同時,降低生產(chǎn)成本才是企業(yè)脫穎而出的根本。為此,該廠除了利用多種活動開展降本增效外,每周還召開一次降本推進(jìn)會,就是希望讓所有職工懂得“深化降本增效是關(guān)系每名職工切身利益的大事”。正是在這種氛圍的影響下,該廠相關(guān)技術(shù)人員開展了單爐運(yùn)行的調(diào)研,雖然過程繁瑣,然而結(jié)果卻令人興奮:“機(jī)組只要高效運(yùn)行,單爐生產(chǎn)就有可能?!?
今年3月份,這件讓人“操心”的事,終于有了眉目,“酸軋機(jī)組實現(xiàn)高效運(yùn)行,班產(chǎn)量比此前提高了300噸至500噸,這樣高效的運(yùn)行,不就是給我們創(chuàng)造條件嘛?!薄爸挥袡C(jī)組高效運(yùn)行,每周的產(chǎn)量提前完成,停機(jī)時間相應(yīng)增加,每周產(chǎn)生的廢酸總量就會大幅減少,這為單爐生產(chǎn)創(chuàng)造了有利條件?!痹谶@種情況下,該廠馬上組織技術(shù)力量,開展大量的推算、設(shè)計,最終確定了單爐生產(chǎn)的方案——利用閑置的設(shè)備、管道、儀表增加廢酸的儲存能力,使單爐生產(chǎn)周期得以延長;提高單爐的生產(chǎn)能力,增加兩個噴槍和噴嘴,并調(diào)整噴嘴角度及加大浸溶塔儲量。
僅僅一個月,酸再生機(jī)組的生產(chǎn)模式就實現(xiàn)了由雙爐變單爐,曾經(jīng)大家連想都不敢想的奢望之事,如今就在冷軋硅鋼廠變成現(xiàn)實。