11月22日中班,在攀鋼釩軌梁廠七跨,隨著一聲清脆的響鈴,一吊筆直的百米鋼軌徐徐下線,該廠鋼軌年產110萬噸的歷史紀錄被悄然打破……沒人歡呼,無人雀躍,因為軌梁廠職工有著更高的追求:年產鋼軌120萬噸,力爭創(chuàng)出123萬噸的新紀錄。
“攀鋼釩是攀鋼的長子,軌梁廠是攀鋼釩的主體,在當前這種困難時候,軌梁廠職工必須站出來!”在該廠年初的職代會上,該廠自加壓力,將鋼軌年產量提升至基本目標120萬噸、奮斗目標123萬噸,比歷史紀錄110萬噸提高10%以上。自此,一場重軌攻堅戰(zhàn)全面打響。
在這場攻堅戰(zhàn)中,軌梁廠摳細節(jié)、搞攻關、抓管理,捷報頻傳。1至11月份,在萬能線、重軌精整線大修停產的情況下,該廠重軌交庫量刷新歷史紀錄,百米軌、道岔軌等產品比去年同期大幅增長。
?。ㄒ唬?span style="display:none">TM7鞍鋼集團網站
“摳”品種計劃,實現精準無縫連接。該廠將年產120萬噸重軌目標逐月、逐周、逐日分解,并根據具體合同變化及時動態(tài)調整。
“摳”生產、設備協同,提高時間利用效率。如交接班檢查時間由調度室統一掌握,與磨輥、待料、工藝調整等時間統籌安排,實現時間利用最大化;充分利用換輥、換品種、調動態(tài)樣等時間,開展動態(tài)設備維護檢修,有效地將定修時間由2次/月壓縮為3次/2月。
“摳”班產定額,生產組織精確到秒。根據不同品種制定和修訂班產定額,精確到支,以班產保日產,以日產保旬產,以旬產保月產,以月產保全年產量;嚴格控制軌制和在線鋼軌質量檢查,精確到秒;嚴格實行班產目標管理,當班沒完成的,嚴格實施“三不放過”原則,實行績效考核。
“摳”過程控制,擠壓非生產時間。在對歷年數據進行統計分析的基礎上,比照國內外先進水平,對換輥、調整磨輥、待熱、堵冷床等工作分層優(yōu)化,做到緊湊有序。1至11月份,換輥和調整磨軋時間,均比去年同期有所下降。
“摳”產線協同,確保生產效益最大化。面對場地狹窄、物流交叉、垛位緊張等困難,構建以2號輥矯為核心的冷區(qū)生產組織模式,精心安排百米分流和余熱生產線、型鋼生產線、小重軌生產線的品種結構和軋制批量優(yōu)化。成立專門降庫工作小組,理清內部垛位管理,爭取外部條件支持,確保高產下吃得下、干得出、不堵庫。
?。ǘ?span style="display:none">TM7鞍鋼集團網站
統籌規(guī)劃,構建四級對標攻關體系。在對萬能和950兩條生產線重軌生產全面梳理的基礎上,該廠與國內外先進企業(yè)對標,制定出了“二軋線有效作業(yè)率”、“降低軌梁重軌庫存量”、“二軋線道岔軌軋制班產”、“一軋線鐵標鋼軌合格率”等10個對標項目,納入廠2013年生產專業(yè)經濟責任制和財務2013年降本目標進行管理和考核,形成“廠領導小組”、“專業(yè)組”和作業(yè)區(qū)室、工序四級對標攻關落實體系。
把握關鍵點,著力開展攻關,打掉穩(wěn)產高產“攔路虎”。針對道岔軌實行新鐵標后,新增規(guī)格、軌高、冠狀等要求,他們大力開展孔型結構、導衛(wèi)結構優(yōu)化攻關,解決了出鋼扭轉難題,使軋制節(jié)奏由原180秒/支降低到135秒/支。同時,根據合同、車皮等外部條件,合理安排百米軌和25米軌生產計劃,使百米軌班產定額由175支提高至185支。1至11月份,該廠萬能生產線軋機有效作業(yè)率大幅度提升。
(三)
“請喝茶”、“林黛玉”是時下軌梁廠中層干部口中很熱的兩個詞。“請喝茶”是該廠負責人面對干部履責實行的一個新舉措,即:如果連續(xù)沒完成班產定額或出現較大生產、質量等事故,視情況由廠領導正職、副職分別找有關作業(yè)區(qū)(室)負責人喝茶談心。
“林黛玉”是“零待遇”的諧音,專指因績效考核,當月收入“全軍覆沒”的中層干部。今年以來,該廠先后有5位中層干部遭遇“林黛玉”,當月到手的收入最少的只有0.3元。
“今年,我們在管理上著力突出兩點:一是嚴格管理,切實提升管理執(zhí)行力;二是強力推行事故管理。要通過事故管理查漏補缺,修正完善我們的管理‘短板’,堅決避免重復事故發(fā)生。”該廠生產副廠長對筆者說。
該廠事故管理制度規(guī)定,每次發(fā)生生產組織、計劃、質量、操作等事故,24小時內必須召開事故分析會,徹查原因、明晰責任、制定完善措施;48小時內必須將事故管理報告上傳廠OA網,接受全廠干部職工的監(jiān)督。通過近一年來的強力推進,不僅有效推動了全廠標準化作業(yè),還使干部職工精神面貌煥然一新。